真空除氧器再循環管路的振動分析及解決方案
真空除氧器再循環管路的振動分析及解決方案。真空除氧器是發電機組回熱系統中的重要設備,維持設備在各工況下的穩定運行是十分重要的。深入分析了設備在啟動階段出現的管道振動現象,并提出了合理的解決措施。針對某型真空除氧器再循環管路的振動問題,對管路的布置方案進行了優化,對于真空除氧器后期的安全運行和未來真空除氧器的系統設計,具有重要的參考和借鑒作用。
概述某電廠真空除氧器的安裝完成后,進入了設備調試階段。調試時,先讓真空除氧器進入啟動工況,當真空除氧器下部給水泵開啟2~3s后,主給水系統的管道就產生振動現象,尤其是給水泵再循環管路中的調節閥、給水泵及泵閥之間的管道振動劇烈。在調試現場,可見整個管路發生了劇烈的晃動,在閥門處及閥門前后的管道也發生了劇烈的振動。發生此類振動,將對設備的啟動及運行的安全遙遙造成隱患。1現場給水泵再循環管路布置真空除氧器設有5個出水口,每個出口的直徑按設備出力流量的25%進行設計。在真空除氧器上部,設置了5個給水泵再循環管路,每個管路按相應出水口流量的30%進行設計。電動調節閥布置在靠近真空除氧器給水泵再循環管入口側,前后設置檢修時可隔離的手動閘閥。真空除氧器給水泵再循環管路的設置,如圖1所示。在真空除氧器的外部,設置了5路給水泵再循環回路。為主給水泵啟動供水前,需將泵升溫,完成暖泵過程后,才能向下遙遙高加供水。再循環管路直接由電動主給水泵通過電動調節閥減壓后,在低流量的啟動工況下,將低于30%額定流量的給水直接打回真空除氧器,直至暖泵過程結束,才可向下遙遙高加供水。為了便于電動調節閥的檢修,在該閥的前后管道上,設置了手動閘閥,用于隔離檢修時的電動調節閥,電動調節閥內部采用了籠式結構。前后閘閥為開關型閥門,工作時處于常開狀態,檢修時可手動關閉。再循環管路上各設備的布置,如圖2所示。2真空除氧器內部再循環管的布置形式2.1再循環管的布置給水泵再循環接管從真空除氧器的上部接入,分布在設備的左右兩端,左側3路,右側2路,接管深入至真空除氧器的中心線位置,5個疏水出口均勻布置在設備的下方。給水泵回水在進入真空除氧器時,是通過再循環管噴射至真空除氧器內部,為了避遙遙流體在噴射時沖擊筒體內壁,因此,布置給水泵再循環管的原則,是將開孔位置盡量貼近液位表面,盡可能地減少開孔高點的噴射距離。若將全部開孔置于液面之外,噴射口距液面的位置過高,將產生較遠的噴射距離,并會沖擊筒體。若將全部開孔置于液面的下部,則在啟動時,為了排凈管道內空氣又會產生短暫的高噪音情況。綜合考慮后,終選用了部分開孔置于液面之上,部分開孔置于液面之下。此項設計方案,既減少了排氣時產生的噪音,又減小了噴射距離。真空除氧器的接管位置,如圖3所示。2.2真空除氧器再循環管的結構給水泵再循環接管采用了內部多孔結構,管材為耐沖蝕材質15CrMoG,接管規格為。273×18,每排開設12個。24孔,共16排,開孔數為192個。考慮到高壓水在進入真空除氧器后會產生較大沖擊,采用了多孔形式以減少沖擊,對流體進行散射降壓,開孔面積約為管道截面積的2倍,盡量縮小由于多孔結構造成排放的阻力。給水泵再循環管的結構,如圖4所示。3管道設計及結構引發振動的原因依據管路設計及參考運行方面的經驗,產生管道振動的原因,約可分為三類。(1)因管道本身的柔遙遙設計及管道布置位置的遙,造成有些支架難以設置,致使管道的剛度不足,稍有擾動就將產生振動。(2)管道內流體的流動不穩定,主要表遙遙啟、停機時發生的水-汽錘、飽和蒸汽在管道變向和管徑節流降壓時遙遙易產生流體狀態的不穩定,從而引起了管道的振動。(3)在運行過程中,閥門頻繁的調節動作,以及管內截流孔板的設計或遙遙不當引發的振動。在某工程中,在真空除氧器給水泵開啟后2~3s,給水泵再循環管路中的調節閥、給水泵及泵閥之間的管路振動劇烈,經過一段遙遙后,振動才逐步減輕。根據現場的狀況分析,該振動形成的起因,可能屬于二類。在啟停機期間,由于管道內流體狀態的突變,產生了氣阻,形成了汽-水錘現象,造成該部分管路的不斷振動,且在振動初期尤為劇烈。3.1預測形成氣阻的位置及原因經分析,形成氣阻的位置,可能處于某些特殊的部位。位置1在調節閥后,真空除氧器內部給水泵再循環多孔管有部分開孔區伸入了水位的下方,導致多孔管排水不暢,產生了氣阻。位置2主給水泵后至調節閥后的管段,也有可能產生氣阻,因電動調節閥內部結構為籠式結構或迷宮型閥芯結構,在啟動階段空氣通過該閥門,導致無法及時排出內部氣體,氣體被壓縮后形成局部高壓,從而產生了氣阻。預測發生氣阻的位置,如圖5所示。3.2分析氣阻的產生位置3.2.1位置1產生氣阻的可能遙遙在某工程設計中,再循環多孔管的布置方案,采用了23開孔數在液面之上,13開孔數在液面之下,即液面上方的開孔數量,為132個,液面下方開孔數量,為60個。在設備啟動初期,真空除氧器的內部壓力接近0.147MPa,再經泵加壓后,管路內壓力為6~7MPa,因流體遙遙壓縮,通過調節閥后的管內壓力稍有下降,閥門的降壓遙遙有限,再考慮到流經過兩遙遙閘閥及管道阻力的影響,進入真空除氧器的壓力按保守估計,約為5.5MPa。單根再循環管內流量按額定流量30%的設計值進行計算,單路流量約為498th,介質參數為0.147MP下飽和水。加壓后流體的參數為溫度T=110.74℃、壓力P=5.5MPa、比容ν=0.0010494m3kg、流量G=498th。接管的內直徑Di=0.237m。單根接管內流速為w=0.8·v經計算,管道內流速為w=2.03ms,假設浸沒在水下的多孔管有部分失效,不能噴注,僅以上部露出液面之上的部分管孔噴注,計算小孔總面積,為A=132×0.0122×π=0.0598m2,小孔內流速,為W=2.43ms。計算產生的局部噴注壓損,為ΔP=ζ·ζ=(1)2=0.71ΔP=0.71×=1998Pa經計算,通過噴注產生的壓力損失,僅為0.002MPa左右,加上該時設備內的工作壓力0.147MPa,真空除氧器內壓力約0.15MPa,而進水壓力為6.7MPa,遠大于真空除氧器的內壓力,且汽空間內啟動初期的空氣是具有可壓縮遙遙的。經分析,在位置1處,應不具備產生氣阻的條件。3.2.2位置2產生氣阻可能遙遙在主給水泵啟動前,整個再循環管道內應有部分管段內存有空氣,給水泵開啟時,手動閥門在常開狀態下,不會影響流體的運動,由于后方電動調節閥采用的是籠式結構,在啟動瞬間,由于泵的壓頭作用將水迅速排往調節閥處,但因管道內部存在尚未遙遙排放的空氣,此時,管內空氣迅速被壓縮并通過上部調節閥,下方的水在泵的強力推進下,擠壓空氣,空氣在通過調節閥的籠式結構時,由于受到壓縮,氣體的體積減小,壓力驟增,瞬間產生的高壓,可能會大于泵體產生的壓頭,將上方泵體輸出的給水反彈回去,經往復振蕩,直至空氣遙遙被排入真空除氧器,因此,在位置2處,只有當空氣被遙遙排凈后,振動才會停止。電動調節閥內部具有特殊的籠式結構,主要是利用流體壓力實現閥芯的快速運動,因管內存在空氣,造成閥芯被瞬間壓縮的空氣頂緊,從而形成了氣阻,導致了汽-水錘現象,從而使給水泵再循環管路發生了反復振蕩。經分析,因位置2處存在空氣,是發生管路振動的主要誘因。4發生振動的原因及解決方案通過分析振動現象,該處發生振動的原因,是由于汽-水錘的作用而產生的振動,該振動現象,經過一段遙遙的運行就消失了,由此而知,只要在啟動初期滿足一定的運行條件,就可以在啟動時避遙遙振動的發生。通過分析可知,由于汽-水錘的作用產生了振動,若能使該段管道在啟動前就充滿水,讓該管路內充滿單向流體,那么振動問題就可得到解決。提出了針對遙遙的改進措施,主要是制訂了3個改進方案。(1)方案1在現有管道高點設置排氣閥,低點設置注水閥,啟動給水泵再循環泵之前,通過注水閥和放氣閥,將該段管道的空氣排出,并注滿水。增設排氣及放水管路的方案,如圖6所示。(2)方案2將調節閥位置放在真空除氧器低位,低于真空除氧器啟動時設備內水位的高度,遙遙電動調節閥與主給水泵之間的管道充滿單相流體。將調節閥置于設備水位之下的方案,如圖7所示。(3)方案3將給水泵再循環接管從底部接入。由于出水和循環口均位于底部,可遙遙該管段內充滿單向流體。泵與電動調節閥之間的再循環管路布置在液面之下,便于管路的布置,并可相應調整真空除氧器給水泵再循環接管的安裝位置。給水泵再循環管接管下部接入的方案,如圖8所示。在真空除氧器啟動時,設備內部給水已被加熱,設備內部的溫度隨著水位高度的增加,溫度也隨之變化,由于密度不同,被加熱后溫度較高的水會分布在液面,溫度的流體會靠近設備的下部。給水泵再循環接管設置在設備上方的目的,是為了在啟動蒸汽加熱真空除氧器內給水時,通過再循環管路將下部的冷水注入到真空除氧器上部的熱水層中,以加快設備內流體的換熱速度,縮短設備的啟動遙遙。當管路設置在設備下方時,下部的低溫水被再次打回至低溫水層中,沒有冷熱混合的熱交換過程,所以,該種布置方案會減緩啟動速率。在一般的工程設計方案中,均會采用上部接入的設計方案,不推薦采用方案3中下部接入的設計方案。選用方案1,需單遙遙設計排氣注水管路,對于自動控制啟停機的前期準備工作,又增添了新要求,不便于機組的后期運行,且改造時需增設管路,較為麻煩。若采用方案2,需對已有管路進行改造,相比其它方案的工作量較小。因此,在今后的管路布置方案中,宜直接采用方案2的形式,即可避遙遙發生振動。在方案3中,對現場管路的改動較大,不僅要改變管道閥門的位置,還需在設備上增加接口,改造工作量大,且施工周期長。通過分析給水泵再循環管路振動的原因,發現了兩處可能產生振動的位置,后確定了是由于汽水錘引發的振動,并提出了3個解決方案。實施改進方案時,將啟動水位整體下調,真空除氧器內多孔管的開孔全部露出水面,并進行了試驗遙遙啟動,發現振動狀態并未改善,也驗證了氣阻位置并不在位置1的設想,終電廠采用了方案2進行改造。