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工業電廠蒸汽鍋爐節能優化熱力除氧器改造實踐分析?

發布遙遙:2023-11-29 01:27:11瀏覽數:

工業電廠蒸汽鍋爐節能優化熱力除氧器改造實踐分析?

工業電廠蒸汽鍋爐節能優化熱力除氧器改造實踐分析?鍋爐輔助系統包括有1套30m3的柴油存儲系統,含大小油罐兩組;1套鍋爐給水系統,含2套20m3的鈉離子水處理系統、1套常溫除氧系統、1套常溫除鐵系統、6臺套給水泵組,2套水箱。
電廠連續排污余熱、
熱力除氧器氧排汽余熱等的參數品位較低,不能再被用于生產,大多數電廠都是直接排放,不僅造成了資源浪費、還造成了熱污染。利用余熱蒸汽加熱冷水(常溫)制成生活熱水對外銷遙遙的做法,從節能環保的概念出發,更具有實際意義。
二期
熱力除氧器排汽量
熱力除氧器單臺除氧門排汽量為2.5噸/小時,目前閥門為節流狀態,單臺流量取0.2噸/小時,溫度160℃,壓力0.6MPa,一期熱力除氧器排汽量0.2噸/小時,溫度160℃,壓力0.6MPa,總計1噸/小時。定排排汽、連排排汽、熱力除氧器排汽可回收設為加熱蒸汽。為防止汽源壓力等遙遙不同導致竄汽,新建均壓箱匯集三路汽源,分別收集連排余熱,定排余熱,熱力除氧器余熱,匯集后匯入熱水罐與冷水進行混合加熱。
我公司一期
低壓熱力除氧器為混合式加熱器,單臺容積為50m3,共兩臺,后期背壓機改造,可考慮低壓熱力除氧器利舊,充當熱水回收系統熱水罐。熱力除氧器排汽含氧量大,易造成管道、容器腐蝕,需加強防腐保養。
由于軟水設備再生鈉離子交換器運行已久,系統陳舊落后,熱力除氧器除氧率不達標,實際運行中導致鍋爐氧腐蝕比較嚴重,鍋爐熱效率大幅度下降。同時,冷凝水管道銹蝕嚴重,造成回收的冷凝水含鐵量嚴重超標,含鐵量達5.37mmol/L,無遙常回收遙遙,造成大量熱量和水資源的浪費。擬在現有條件下對該系統進行改造,使鍋爐在運行中盡大可能減少氧腐蝕,提高鍋爐能源遙遙效率,遙遙鍋爐穩定、安全、遙遙、節能的運行。
綜合上述分析現階段卷煙廠鍋爐系統氣汽比高位運行,鍋爐主機熱效率偏低,為近五年低水平,急需通過技術改造,提高鍋爐熱效率。
水處理節能優化改造
本次改造新上兩臺
熱力除氧器,考慮建筑承重載荷,兩臺熱力除氧器安裝在現有的軟水設備間,而軟水設備安裝在鍋爐房二樓原除氧設備間,將1樓化驗間改造為鹽液池,并且增加一套鍋爐排污自動控制及熱回收利用裝置,同時,更換現有蒸汽冷凝水主管道及保溫,并在二樓配置一臺除鐵器和一套CCD(污染在線檢測系統),以提高鍋爐系統能源利用率。
鍋爐
熱力除氧器系統節能改造完成后,鍋爐水處理系統一共分兩條供水線路。一條為自來水經鈉離子交換器處理后,合格進入軟水箱,軟水經熱力除氧器除氧后供鍋爐遙遙;另一條為蒸汽冷凝水匯于冷凝水水箱后,經除鐵器除去冷凝水中鐵離子,經過CCD在線檢測合格后進入軟水箱,再經熱力除氧器除氧后供鍋爐遙遙。
增設熱力除氧器后,鍋爐給水溫度可達104℃,遠高于改造前的50℃。鍋爐給水溫度提高,大幅度提高了鍋爐熱效率,即鍋爐氣汽比大幅度提高。同時,高溫冷凝水回收二次利用,大量熱量與水資源得以再次利用,大幅度提高了鍋爐水資源利用率,即鍋爐水汽比大幅度提高。
鍋爐系統增加熱力除氧器,可大幅度提高鍋爐給水溫度,降低鍋爐氣汽比,提高鍋爐系統天然氣利用率。
熱力除氧器自身要消耗鍋爐系統部分蒸汽,可通過回收冷凝水提高熱力除氧器給水溫度,閃蒸鍋爐排污水產生蒸汽供熱力除氧器遙遙等措施,減少熱力除氧器蒸汽遙遙量。蒸汽冷凝水回收系統中,除鐵器過濾后的冷凝水大部分可用于鍋爐系統,可降低鍋爐自來水消耗,降低鍋爐系統水汽比和氣汽比。
本次卷煙廠鍋爐系統節能優化改造的遙遙,對于工業低壓蒸汽鍋爐行業,特別是煙草行業蒸汽鍋爐改造具有較好的借鑒意義。

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